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手艺刷新与流程优化

精准谋划各人谈      南发 叶江招

       手艺刷新和流程优化是企业或组织提升效率、降低本钱、坚持竞争力的两大焦点驱动力。。。它们相互关联,,, , ,但又有所差别,,, , ,手艺刷新和流程优化不是对立的,,, , ,而是相辅相成、循环增进的。。。以下是我从事纺织行业32年在下层事情的一些分享,,, , ,供各人参考。。。

       一、手艺刷新。。。手艺刷新需要有先进装备来支持,,, , ,接纳新装备使我们生产力逐步提高,,, , ,抵达降本提效的效果。。。

       1.公司自启用电脑横机后解决10-20倍劳动力问题,,, , ,效率提高了10-15倍。。。

       2.高速悬挂缝盘机、高速埋夹机的运用帮我们缝盘工序提高了10-15%的效率,,, , ,减轻了压力,,, , ,降低了本钱。。。

       3.无拉毛无线头钮门机,,, , ,帮我们节约了近20%人力,,, , ,同时也降低本钱。。。

       4.洗水部的洗脱一体机、包装部的扫毛机,,, , ,帮我们节约了许多人工用度,,, , ,效率高,,, , ,本钱也降低了。。。

       5.缝盘卷边难缝,,, , ,影响进度,,, , ,我们在缝盘针盘边加一把轮子压住随缝盘机转动,,, , ,速率快,,, , ,且不必担心卷边被吃进去缝了。。。

       6.原先剪帽球需全手工制作,,, , ,事倍功半还达不到客户要求,,, , ,重复修剪了多遍才委屈接受,,, , ,厥后接纳机械取代人工生产,,, , ,一次成型且速率快又雅观。。。 

       7.车唛头使用无线头缝纫机,,, , ,初查剪线头时间镌汰了,,, , ,效率提高了,,, , ,本钱降低了5%。。。刚最先使用时效果不是很理想,,, , ,厥后经由探索发明电车一会车厚的、一会车薄的、一会车皮的就容易跳线、不吃线或缩成一团,,, , ,就买带轮子的压脚来车,,, , ,往返自若,,, , ,此问题也就解决了。。。

       8.缝挑车间多购置了24台缝强高速缝盘机,,, , ,据测算,,, , ,虽然速率没提高许多,,, , ,但整体效率较之前稳固,,, , ,对原来就缝快的能手来说即是锦上添花,,, , ,对中、下品级的缝工来说更是雪中送炭。。。新增6台路奇高速埋夹机,,, , ,操作速率提高了10%,,, , ,并且夹底不再松针。。。新增14台拉眼机(质检8台,,, , ,后整两个车间各3台),,, , ,品质效果有显着提升,,, , ,经由拉眼机拉后的开胸衫胸贴缝眼位受力匀称、平整不会起蛇;;;;;;通俗名目的领、夹贴缝眼经拉眼机拉后缝线也较为匀称顺直,,, , ,漏眼机率降低了20%。。。

       二、生产流程优化。。。

       1.织机苞芯纱用双系统做;;;;;;岱浩鸾录艟住⑵鸷嵛,,, , ,去年承做的一款就因铰剪咀、起横纹被判退返工。。。厥后翻单改用单系统做,,, , ,进度稍慢但质量有包管、镌汰次品率。。。

       2.开胸钮门款钮孔位、钉钮位在织机时就做好记号,,, , ,后整车钮门钉钮就不必点位,,, , ,降低了钮距不均、左右间色差池称的危害,,, , ,初查时员工也不必担心点粉位没刷清洁被退货了。。。点位工人就能抽出来,,, , ,帮做车钮门或钉钮,,, , ,像南发钮门部工人只有5小我私家,,, , ,效率就提高了20%,,, , ,从而提高了钮门效率,,, , ,降低本钱,,, , ,缓解用工难的压力,,, , ,这是长期受益的要领,,, , ,值得推广。。。

       3.有些名目缝盘边针做锁眼,,, , ,缝盘容易爆发漏眼,,, , ,我们改用套针缝盘漏针就镌汰了许多。。。

       4.刷新玛利诺羊毛磨胚要领,,, , ,洗前干磨胚,,, , ,洗水脱干后湿胚磨,,, , ,每件衣服约莫磨3.5分钟,,, , ,烘干后再正常烫衣,,, , ,效果很是好,,, , ,再也不必担心鸡爪痕的问题。。。

       5.通俗单边或内里线头少的名目查补时:1)接纳-洗水-照灯-拉眼-车唛(分好码绑着)-初查做好横竖面(分好码绑好)-烫衣-复查-后度-上包装,,, , ,这样车唛好的衣服有分码,,, , ,烫衣前就镌汰分码时间,,, , ,复查时不必查背面、不必再总查、减轻复查的压力。。。重学名目则按划定运作:洗水-照灯-车唛(分好码绑着)-初查好背面-复查-烫衣-总查-后度-上包装。。。

       6.善于处置惩罚问题:袖口、夹底、衫脚手工加针用度高,,, , ,选用电脑平车回针牢靠又省钱。。。今年车唛工序较少,,, , ,正好一批货因缝线太松,,, , ,夹下间色露缝线,,, , ,要返缝太重工又会担误货期,,, , ,改用电车车,,, , ,进度快、用度省,,, , ,还能养活电车工,,, , ,双赢。。。

       7.车花款常只车在袖口、袖中或只车一边袖子,,, , ,在不影响洗水、车花的条件下,,, , ,接纳需车花这只袖子不埋线,,, , ,等车花好再埋夹的步伐,,, , ,节约埋白线与拆纱的时间与用度,,, , ,两全齐美。。。

       8.要求洗水前要磨胚,,, , ,洗水后看到许多“假性抽筯”,,, , ,需要用补衣调解或用手工抠,,, , ,太重工且效果也欠好,,, , ,我们试过许多要领,,, , ,最后凭证毛料的特征与洗烫技巧,,, , ,琢磨出用蒸汽调解的要领,,, , ,从烫工中挑出较量有责任有耐心的人来认真过重汽,,, , ,横拉、竖拉过汽来消除“假性抽筯”,,, , ,一样平常情形下一处抽筋要过两次蒸汽、横、坚抽拉才华还原不留痕迹,,, , ,效率约为2小时/打,,, , ,比起重织出来,,, , ,可能还会有抽筯征象,,, , ,又要用蒸汽来消除更划算。。。

       9.57%再造特丽29%特丽灵14%金属丝要求洗前要磨胚,,, , ,金属线漫衍才会匀称,,, , ,洗水后若有“假性抽筋”征象,,, , ,只需要用手拉扯一下,,, , ,听到喯的一声响开了,,, , ,抽筋的痕;;;;;;航饬,,, , ,再搓一搓拉下,,, , ,抽筋的痕迹就消逝了,,, , ,次品率少少。。。这也属于毛料特征问题导致的。。。 

       10.另外,,, , ,遇到袖口、领贴罗纹面1X1底密针洗水之后;;;;;;岱浩鹚郏ㄕ酆郏,,, , ,做法为织吓栏时把前后幅衫脚间纱不拆掉连在一起缝,,, , ,洗后再拆纱,,, , ,这样做效果不错,,, , ,比例减半,,, , ,但仍有一部分死痕无法去除,,, , ,就使用枪水(双阳水)的化学原理来解决——有水痕的先用枪水从凸出部位往下喷,,, , ,喷后蹭湿着用熨斗熨烫,,, , ,正面看险些看不出痕迹,,, , ,背面稍有一点点痕但不显着,,, , ,虽然手感、色泽有点差别,,, , ,但没刻意去看是发明不出来的,,, , ,客人也可以接受。。。本钱的话,,, , ,局部处置惩罚的用度比起整件处置惩罚、重新返织、返洗烫要省多了。。。

       目今单靠手艺堆砌或局部流程修补均无法实现质的奔腾。。。真正的强盛竞争力来自于“以流程优化头脑为指导,,, , ,以手艺刷新为引擎”的深度融合。。。我们不但要知道怎样把事情做对(流程优化),,, , ,更要善于使用新手艺去思索做哪些准确的事(手艺刷新),,, , ,从而一连进化,,, , ,坚持领先。。。


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